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江西某電廠11月15日2號發電機組非停事件報告

江西某電廠11月15日2號發電機組非停事件報告

* 來源 : 網絡 * 作者 : admin * 發表時間 : 2024年09月11日 * 瀏覽 : 324

一、設備概況

名稱

型 號

制造廠家

備注

發電機

QFSN-1052-2

哈爾濱電機廠有限責任公司

三相同步汽輪發電機,水氫氫冷卻、靜態勵磁

鍋爐

DG3035/29.3-Ⅱ1

東方電氣集團東 方鍋爐股份有限 公司

超超臨界參數變壓直流爐、一次再熱、平衡通風、露天布置、對沖燃燒、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π型鍋爐

汽機

N1052-28/600/620

哈爾濱電機廠有限責任公司

超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、十級回熱抽汽、凝汽式汽輪機

給水泵驅動汽輪機

G40-1.0-2型給水泵汽輪機

東方汽輪機有限公司

單缸、末級雙分流、單軸、雙驅、沖動式、下排汽凝汽式、外切換型鍋爐給水泵汽輪機

最近一次檢修為C修,檢修時間55天,2020年10月21日報竣工或報備,此次非計劃停運前連續運行時間22天。

二、事件經過

11月15日17:15,2號機組負荷1000MW,2B、2C、2D、2E、2F制粉系統運行,總煤量383t/h,給水流量2924t/h,主機背壓4.55kPa,小機背壓4.1kPa。

17:15,2號機高壓旁路突開,主汽壓力由27.2Mpa降至22.3Mpa,高壓排氣溫度由346℃快速上升至430℃。

17:22,高排溫度達430℃,機組跳閘,鍋爐MFT,機組解列。

此次非停事件發生后1小時向集團電力運營監控中心作了匯報。

三、檢查情況

2號機組高旁閥控制機構快開/關電磁閥結合面滲油,附近有油煙,位移傳感器線路受油煙熏烤,線路表面防護層碳化,位移傳感器信號變壞點。

四、初步原因分析

1.直接原因

2號機高旁位移傳感器故障,高旁突開且無法關閉,高排溫度高(430℃),機組跳閘。

2.間接原因

2號機組高旁閥控制機構快開/關電磁閥結合面滲油,位移傳感器線路受油煙熏烤,線路表面防護層碳化,位移傳感器信號變壞點,高旁閥控制柜發開指令,高旁閥開啟,再熱冷段管路溫度壓力升高,高排溫度高(430℃)保護動作,機組跳閘。

五、管理追溯

1.歷史檢修情況

高旁閥設備情況:

設備型號:115CHP-1

制造商:濱特爾閥門與控制香港有限公司

檢修情況:2020年9月,2號機組C修中更換比例閥和閉鎖閥、壓力油管路和熱控控制柜。快開/關電磁閥無檢修項目。

2.技術監督情況

高旁閥油站油質合格

3.反措管理情況

徐州電廠2號機組24號高旁閥油缸壓蓋漏油事故學習,2號機組C修中針對經常發生卡澀的比例閥進行更換,高壓油管路進行更換,檢修試運合格無滲漏現象。快開/關電磁閥無檢修項目。

4.人員培訓情況

利用班組安全活動,針對徐州電廠2號機組24號高旁閥油缸壓蓋漏油事故進行學習,學習記錄齊全。

六、暴露問題

1、設備檢修管理不到位,2號機組C修中未能將快開/關電磁閥列為檢查項目。

2、設備點巡檢執行不到位,未能及時發現高旁閥控制機構快開/關電磁閥存在滲漏現象。

3、技術監督管理不到位,未能有效建立健全高旁閥電磁閥密封件監督檢查臺賬,未能有效利用監督手段提前預判。

七、防范措施

1、加強設備無滲漏管理,將高旁閥控制機構電磁閥列為標準檢修項目。

2、加強設備點巡檢管理,按照設備點檢管理的“八定原則”開展精細化點檢,提前發現設備異常,消除設備隱患。

3、切實建立健全油系統密封件監督檢查臺賬,根據設備安裝環境,做好密封件劣化評估,利用檢修機會提前更換,消除設備隱患。